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一、冷卻塔風機結構
1.風筒 2.葉片 3.減速器底座(zuò) 4.輪轂 5.減(jiǎn)速(sù)器 6、8.鏈式聯軸器 7.傳動軸 9.電動機 10.電動機(jī)底座 11.冷(lěng)卻塔頂(dǐng)部
二、故障情況
2013年7月24日00:20分左右,水泵操作人(rén)員在值(zhí)班室聽到從冷卻塔(tǎ)處傳來兩聲巨響,馬上到就地查看,發現控製櫃上顯示2#風機電流(50A)比平時低(dī) (正常運行時電流為58A左右),懷疑2#風機(jī)出了問題,馬(mǎ)上到冷卻塔(tǎ)頂(dǐng)部檢查,發現2#風機已經停運,但電動機仍然(rán)在轉動,操作人員立即到控製櫃旁停運2#風機,並通知配電室切斷電動機電(diàn)源。檢修人員趕到現場後對故障現(xiàn)場進行仔細檢查,發現風機的一個葉片從近根部斷裂(liè),落(luò)在2#風機北側25m外的(de)地(dì)上,斷裂處的橫斷麵(miàn)薄厚不均勻,腐蝕程度不一樣,其它5個葉片不同程度的發生彎曲並嚴重變形,傳動軸與電動機及風機聯軸器鋁合金外罩(zhào)碎裂,聯(lián)接聯軸器的鏈條斷裂脫落,減速器加油管從近減速器根部斷裂,減速器中的油全部流入大水池中,在風筒四周(zhōu)布滿劃痕,部分地方被劃穿。
三、故(gù)障原(yuán)因分析
該風機從2004年投產(chǎn)運(yùn)行到現在,已經將近9年(nián)時間(jiān),在運行過程中每隔半年左右,就要(yào)停機檢查聯(lián)軸器(qì)的潤滑及鏈條的磨損情況,視磨損情況更換鏈條及潤(rùn)滑脂,半年前曾停機檢查(chá)過該風機運行情況,雖然有腐蝕,但各重要部件均運行(háng)良好,而且***近(jìn)點檢也未發現異常振動和噪(zào)音,轉動比較平(píng)穩。由於碳鋼在潮濕的環境中腐蝕比較(jiào)快,而(ér)且循環水中加有處理劑,在風機運行的過程中,處理(lǐ)劑隨水汽被帶到葉片的聯接管上,加劇了聯接管的腐蝕速度。通過(guò)觀察故障葉片連接管的橫斷麵發現,腐蝕(shí)程度不均勻,薄的地方隻有不到2mm,強度大大降低,在風機運行過程中葉(yè)片(piàn)受到強(qiáng)大離心力作(zuò)用,腐蝕較嚴重的位置承受不住離心力的(de)作用而首先被撕裂(liè),隨著風機的運轉,裂口逐漸擴大,造成葉片(piàn)端部與風筒接觸而產生碰撞(zhuàng),在碰撞過程中加快了裂口的斷裂速度,葉片端部下墜,碰到傳(chuán)動軸,在巨大撞擊力的作用(yòng)下,再次飛起來打到其他五個(gè)葉片上,使其他五個(gè)葉片產(chǎn)生(shēng)不同程度變形,同時在離心力(lì)及(jí)慣性作用下飛(fēi)出,此時風機(jī)仍然在運轉,在(zài)這種情況下(xià),輪轂的平衡受到嚴重破壞,減速器振動急(jí)劇增大,底座振動加大,***終導致減速器聯軸器(qì)聯接鏈條損壞,傳(chuán)動軸與減速(sù)器脫(tuō)開,減速器停運,而此時電動機仍然在運(yùn)轉,由於負荷減小導致(zhì)電流下降。
四、故障處理
1、由於(yú)冷卻塔(tǎ)風機減速器和電動機上的聯(lián)軸節、鏈條、輪轂、葉(yè)片損壞比較嚴重,傳動軸存在變形的可能,均需要更換,減速器油管從根部斷裂,如果修複(fù)需要的時(shí)間比較長,那樣將會對生產造成更大(dà)的影響,為了將影響降(jiàng)低(dī)到***小,決定整體更換一台備用風機。備用風機外形設計采用了目前(qián)***先進(jìn)的翼形,氣動(dòng)性能好(hǎo)。葉片由高強(qiáng)度(dù)玻璃(lí)鋼模壓製而成,具有強度高(gāo)、重量輕、耐腐蝕等優點。於是一邊拆(chāi)卸損壞的風機,一邊(biān)按照安裝技術要求組裝好新風機(jī),並按(àn)照風機出廠時的記(jì)號調整好風葉角(jiǎo)度,傾斜角度(dù)在8°左(zuǒ)右。在將舊(jiù)風機吊下後,發現減速器底座鏽蝕比(bǐ)較嚴重,兩塊墊鐵厚薄不均勻,已經不能再用,又重新加工(gōng)了(le)兩塊墊(diàn)鐵。將墊鐵(tiě)放到(dào)底座上檢(jiǎn)查水平度,發(fā)現底座東南側較低(dī),再次加工墊鐵找平(píng),將風(fēng)機整體吊到底座上,然後找正(zhèng)電動機和減速器,在全部安裝工作完成後加上潤(rùn)滑油開車(chē)試車。
2、將風機停下(xià)來,把葉片傾斜角度調整到15℃,在將葉片角度調整(zhěng)完成後再(zài)次啟動試車,啟動後風機運行電流為(wéi)61A,風機電動機底座垂直振動2.3mm/s,電(diàn)動機水平2.4 mm/s,垂(chuí)直1.7 mm/s,運行穩定後,循環水(shuǐ)出塔溫度為33.0℃,依然沒有達到設計的(de)溫(wēn)度。
3、為徹底解決問題,決定更換一台原來已經修複好的舊減速器,又將新的風機整體吊下來,將輪轂連同風葉一起拆卸下(xià)來,由於這台減速器轉速較快,又將風葉角度調整到(dào)12°,裝到修複好的減速器上,再(zài)將風機整(zhěng)體裝到風機底座上,找正電動機和減速器,回(huí)裝後啟(qǐ)動試車,風機(jī)運行3h後,循環水出塔溫度為31.5℃,達到(dào)設計要求,能夠滿足(zú)生(shēng)產需要,但此時各個(gè)測(cè)振點的(de)振動值均比較高,再次進行了處理。
五、通過(guò)這次故障處理(lǐ),采取相應預防措施,減少故障發生。
1)加強設備點檢(jiǎn),及時掌握風(fēng)機(jī)的運行狀況,合理安排維護周期;
2)備件更換(huàn)時首先要查(chá)看技術資料,避免走(zǒu)彎路;
3)處(chù)理故障時盡可能查找引起故障的可能原因,做(zuò)到***排查;
4)嚴格按照操作規程進行操作。